X53K铣床的数控改造
2013-05-06 21:22:39.0 来源: 作者:
我公司一台X53K立式铣床,于2003年外包改造成为普及型数控铣床,所用数控系统不稳定,故障频繁,易造成工件报废。系统制造商更换板卡亦未能根治故障,且不再生产该型号系统,随决定自行进行改造。原系统使用日本松下MINAS—A交流伺服驱动器及电动机,性能稳定,予以保留,数控系统更换为北京凯恩帝K100Mi及其附加操作面板,I/O转接板选用北京机床电器有限公司产品。由于负载小,机床侧DC24V电源与CNC侧DC24V电源用同一组开关电源。原控制电柜、悬挂机柜可保留使用。
调试过程如下:
(1)按自制图样接好线路,检查各电源电阻正常(无短路)后,试通电,开机页面显示正常。进入诊断画面查机床输入信号,手动触动各限位开关,发现回零减速接近开关信号电平相反,于是用继电器转接。驱动器就绪及报警信号电平也相反,修改参数009即可。
(2)手动移动各轴,屏幕数字变化,机床不动,驱动器似没反应。核查各相关参数,试更改无效;核查驱动器参数,亦无误,无奈之下用驱动器监视功能检查其输入信号,发现无使能(CNC准备好)信号。核查CNC信号图,因说明书上驱动器连接指令电缆制作图画法不规范,系插头8脚与14脚之间少焊了一根0V短接线。加焊好后轴移动正常(方向不对时修改参数008)。
(3)核对各轴极限开关在诊断画面中显示无误,在轴移动中手动压下极限开关未起作用,修改PLC参数200的MOT位为0,取消不检查硬限位,再开动各轴试过无误。
(4)修改PLC参数200的MESP位为0,取消急停开关屏蔽,同时短接DI口的急停开关端,只让附加面板上的急停生效。
(5)试开X轴回参考点,起动速度极快,驱动器报警,改快速参数038~040及回零点时的低速参数200再试,发现移动方向又不对,而Y、Z轴正常(是与旧系统比较)。试改参数007无效用,原来只是改变反向间隙的补偿方向。在PLC参数199中屏蔽掉在回参考点时不用的轴移动方向键后,试开动正常。
(6)打表测各轴反向间隙,显示数字与实际位移不同,大了5倍。试改各轴倍乘系数(参数 15~17号),相差更大。再改各轴分频系数(参数18~20号),使实际位移与屏幕显示数字相同,但所有速度均慢了下来,再次修改各轴移动速度参数。测得各轴反向间隙,填入参数53~54号,再打重复定位精度时碰零,说明补偿正确。
(7)因机床精度要求不高,未做螺距误差补偿,只用100mm块规测量几个位置的定位精度。
(8)主轴仍为机械变速,变速冲动用外部接线实现,与系统控制主轴线路互锁。修改PLC参数214~217使主轴停止、制动时间满足使用要求。
(9)逐项核对CNC参数和PLC参数,根据使用要求做调整。编程序空运行,无误后试加工。
机床从2010年5月5日改造完成使用至今,正常无故障。
投稿箱:
如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com
如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com
更多相关信息
- target=_blank>冷缩工艺在精密主轴装配中的应用
- target=_blank>高速机床主轴加工对进给系统的要求特点
- target=_blank>液压机的种类及工作原理和特点
- target=_blank>线切割机床断丝故障原因及解决方法
- target=_blank>小型加工零件的加工工艺分析