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万能铣床电气线路的PLC 改造
2016-2-18  来源: 克拉玛依理工学院   作者:胡小东, 谢波, 张龙音, 刘祖其

  
 

   
      摘要: X62W 万能铣床电气控制系统采用继电接触器控制, 存在线路复杂、可靠性差、故障率高等缺点。PLC 与继电接触器控制系统相比, 具有可靠性高、编程灵活、柔性好、抗干扰能力强等特点, 特别适合应用于自动控制系统的开发和应用, 是电气控制系统智能化控制的理想工具。改造后的万能铣床, 可提高电气控制系统的稳定性和可靠性, 提高产品质量和效率。论文利用S7-200 PLC对X62W 型万能铣床电气控制系统进行技术改造设计。并详细介绍了改造的每一个环节。


      关键词: PLC; 万能铣床; 电气控制; 梯形图


       0 引言


      铣床型号比较多, X62W 万能铣床在国内是应用最广泛的一种多用途机床, 电气控制线路是普通机床中较复杂一种。


       X62W 万能铣床由于电气控制线路触点多、线路复杂、故障率高、检修周期长, 而且故障的查找与排除非常困难的, 严重地影响生产效率。随着现代制造业技术的发展, 对生产设备和自动生产线的控制系统需要更高的可靠性与灵活性, 需要采用新技术控制取代传统的控制系统。基于这些问题, 本文采用S7-200 型PLC 对X62W 型万能铣床的电气控制系统进行技术改造。PLC 具有可靠性高、柔性好、编程灵活、开发周期短以及故障自诊断等特点, 特别适合应用于自动控制系统的开发和应用。


       1 、万能铣床电气控制电路


       X62W 万能铣床电气控制电路由主电路、控制电路和辅助电路及保护环节组成。图1 是X62W 万能铣床的电气控制系统图, 硬件改造和软件设计论述如下:
 
      1.1 主电路
 
      主轴电动机M1: 任务是拖动主轴带动铣刀进行铣削加工, 其正反转通过组合开关来实现。KMl 是Ml 的起动接触器, SA3 是主轴换向开关。
 
      进给电动机M2: 任务是通过操纵手柄和机械离合器的配合后进行工作台前后、左右、上下6 个方向的进给运动和快速移动, 其正反转是由接触器KM3、KM4 来实现的, 6 个方向的运动为联锁控制。
 
      冷却泵电动机M3: 任务是供应切削液。主轴电动机Ml 和冷却泵电动机M3 采用顺序控制, 只有当Ml 起动后M3 才能起动, 由转换开关SA3 控制。
 
      M1、M2、M3 三台电动机共用熔断器FU 作短路保护, 热继电器FRl、FR2、FR3 分别是M1、M2、M3 三台电动机的过载保护。
 
      1.2 控制电路
 
     控制电路主要由圆工作台的控制, 下面以工作台前后、上下进给控制分析为例:
  
    工作台的前后和上下运动是由垂直和横向手柄控制, 该手柄有五个位置: 有上、下、前、后、中间五个位置, 中间位置为停位。由十字槽保证手柄在任意时刻只能处于一种
位置, 当手柄扳向中间位置时, 限位开关SQ3 和SQ4 均未被压合, 进给控制电路处于断开状态, 当手柄扳向前或下位置时,由压合限位开关SQ3 、SQ4 控制工作台向前或下移动。

 

     


    图1 X62W 万能铣床电气控制原理图

    将手柄扳到向上(或向后)位,压下开关SQ4, 接触器KM4 得电吸合, 进给电动机M2 反转,工作台做向上(或向后)运动。KM4线圈得电路径为:10→SA2-1→19→SQ5-2→20→SQ6-2→15→SA2-3→16→SQ4-1→21→KM3 常闭触点→22→KM4 线圈。


     若将手柄扳到向下(或向前)位,SQ3 被压下, 接触器KM3 得电吸合, 进给电动机M2 正转,带动工作台做向下(或向前)运动。


     1.3 辅助电路及保护环节


     辅助电路及保护环节包括冷却泵电动机控制和照明电路控制。因为主轴电动机Ml 和冷却泵电动机M3 采用顺序控制, 主轴电动机启动后, 扳动组合开关QS2 可控制冷却泵电动机M3。铣床的照明由变压器T 输出36V的安全电压, 由开关SA4 控制。熔断器FU5 作为照明电路的短路保护。

     2 、电气控制系统的PLC 硬件改造及软件设计


     对X62W 万能铣床进行电气控制线路的PLC 改造时, 主要是改造控制电路, 而对电源电路、主电路及照明电路可保持不变。去掉变压器TC 的输出及整流器的输出部分, 采用PLC 控制, 为了确保各种联锁功能, 需要将位置开关SQ1SQ6、按钮开关SB1~SB6、分别接入PLC 的输入端; 换刀开关SA1 和圆形工作台转换开关SA2 分别用其一对常开和常闭触头接入PLC 的输入端子。输出器件有三个不同等级的电压, 一个是接触器使用的220V 交流电压, 另一个是电磁离合器使用的24V 直流电压, 还有一个是照明使用的36V 交流电压。把PLC 的输出口分成三组连接点。


      2.1 硬件改造


      X62W 万能铣床控制系统的输入点数为16点, 输出点数为9 点, 根据输入输出口的数量, 可选择S7-200 CPU226 型PLC。所有的电器元件还可采用改造前的型号, 电器元件的安装位置也不变。X62W 万能铣床各个输入/输出点的PLC 地址分配如表1 所示。X62W 万能铣床的PLC I/O 接线如图2 所示。


     表1 P LC I/O 地址分配表

    

 

 

     图2 PLC I/O 接线图

     2.2 软件设计


     根据X62W万能铣床的控制电路, 设计该电气控制系统的PLC 控制梯形图,如图3 所示。该程序共有9 条支路, 在梯形图中已反映了原继电器电路中的各种逻辑关系。第1 支路:是主轴电动机的起动与停止控制。当按下按钮SB1(或SB2)、SB5(或SB6) 及位置开关SQ1 接入PLC 的I0.0、I0.2、I0.7 输入接点。主轴起动后, 通过输出继电器Q0.1将进给控制电路电源接通。第2 支路:是主轴制动及更换铣刀功能。反映KM2 及YC3的工作逻辑关系, 当需要快速停车时, 按下SB5 或SB6 时,I0.2 常开触点闭合,Q1.0 输出,当KM2 常闭触头断开,使电磁离合器YC2失电,同时电磁离合器YC3 得电,抱紧主轴;当更换铣刀时,按下松紧开关SA1(接点I0.4),将主轴抱紧,换刀很方便,与此同时,I0.4 的常闭触头断开,切断控制电路电源。

     


      图3 PLC 梯形图

   
      第3 支路: 要表达工作台六个方向的进给、进给冲动及圆工作台的工作逻辑关系。这是一支非常重要的支路, 也是PLC 程序设计的重点和难点: ①圆工作台的控制: 按下主轴起动按钮SBl 或SB2, 接触器KMl 得电吸合, 因为SQ2-2(对应接点I1.0)、SQ3-2(对应接点I1.2)、SQ4-2(对应接点I1.2)、SQ6-2(对应接点I1.4)、SQ5-2(对应接点I1.4)、SA2-2(对应接点I0.5)、KM4(对应接点Q0.4)常闭触点闭合,主轴电动机Ml 起动,接触器KM3 得电,进给电动机M2 起动正转。工作台沿一个方向做旋转运动;②工作台向右运动的控制:当压下限位开关SQ5-1(对应接点I1.1),因为SQ2-2(对应接点I1.0)、SQ3-2(对应接点I1.2)、SQ4-2 (对应接点I1.2)、SA2-3 (对应接点I0.5)、KM4(对应接点Q0.4)常闭触点闭合,正向接触器KM3 得电,进给电动机M2 起动正转,工作台向右运动;③工作台做向下(或向前)运动的控制:当压下限位开关SQ3-1 (对应接点I1.1), 因为SA2-1 (对应接点I0.5)、SQ5-2(对应接点I1.4)、SQ6-2(对应接点I1.4)、SA2-3(对应接点I0.5)、KM4(对应接点Q0.4)常闭触点闭合,正向接触器KM3 得电, 进给电动机M2 起动正转, 工作台做向下(或向前)运动;④进给变速的冲动控制:压下开关SQ2 ,SQ2-2 先断开,SQ2-1 后接通,SA2-l (对应接点I0.5)、SQ5-2(对应接点I1.4)、SQ6-2(对应接点I1.4)、SQ4-2(对应接点I1.2)、SQ3-2(对应接点I1.2)、SQ2-1(对应接点I1.0)、KM4 (对应接点Q0.4) 常闭触点闭合, 接触器KM3 得电, 进给电动机M2 起动正转。


     第4 支路: 反转控制。工作台向左移动的控制。压下限位开关SQ6-1(对应接点I1.3),因为SQ2-2(对应接点I1.0)、SQ3-2(对应接点I1.2)、SQ4-2(对应接点I1.2)、
SA2-3(对应接点I0.5)、KM3(对应接点Q0.3)常闭触点闭合, 正向接触器KM4 得电, 进给电动机M2 起动反转,工作台向左移动。常闭触头串联在左右进给控制电路中, 可实现联锁。


     工作台做向上(或向后)运动的控制。压下限位开关SQ4-1(对应接点I1.3),输出Q0.4,因为SA2-1(对应接点I0.5)、SQ5-2 (对应接点I1.4)、SQ6-2 (对应接点I1.4)、SA2-3(对应接点I0.5)、KM3(Y 对应接点3)常闭触点闭合,正向接触器KM4 得电,进给电动机M2 反转。工作台做向上(或向后)运动。电路同样可实现联锁。


      第6 支路: 是冷却泵电动机M3 的起停控制电路,由开关QS2(对应接点I0.3)控制,该电路与主轴电动机之间采用顺序控制: 主轴电路起动后, 冷却泵才能起动;主轴停止, 它随着停止。


     第5、7、8 支路: 工作台快速进给起动控制。可通过操作快速移动按钮SB3(或SB4)对应输入接点I0.1,使KM2 得电, 控制Q0.6、Q0.7 的输出, 分别接通快速电
磁离合器YC3 和切断常速电磁离合器YC2, 再配合各个方向的操纵手柄, 实现工作台向相应方向的快速移动。第9 支路: 是照明控制。由转换开关SA4 (对应输入接点I0.6) 控制Q0.0 实现。

     对输入常闭接点的编程要特别引起注意, 否则将造成编程错误。如图2 中的SQ1、SQ2、SQ3-2、SQ4-2、RF1、RF2、RF3 常闭接点如不改成常开接点, 那么常闭接点和PLC 的公共端COM 就会接通,在PLC 内部电源作用下输入继电器(I0.7、I1.0、I1.2、I1.4、I1.5、I1.6、I1.7) 线圈也接通,常闭接点已断开,输出继电器是不会动作的。解决这类问
题的方法可把常闭接点改为常开接点, 这样就可采用常规的方法画梯形图了,采用这种方法比较简单,也不易出错。


     3 、结束语


     X62W 万能铣床是国内广泛使用的机械加工机床。由于电气控制系统触点多、线路复杂、故障率高、检修周期长, 给生产与维护带来诸多不便, 严重地影响生产。若用PLC 改造电气控制系统, 不但可保证原电路的工作逻辑关系和整机的安全性能, 而且机床工作稳定、可靠、抗干扰能力很强, 大大减轻控制系统故障等优点。可取得较好的经济效益。

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