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S1400 数控管螺纹车床刀架常见故障现象及排除
2020-4-22  来源: 大庆石油管理局有限公司装备制造分公司  作者:焦秀伟

  
     摘要:科学技术水平不断提升,为自动化技术与电子技术的发展起到了推动作用,尤其是数控技术在诸多行业中的应用,极大的提高了工作效率与质量。S1400 数控管螺纹车床作为一种高效的自动化机床,因为具有加工精度高与柔性好等特点,所以得到了广泛的应用。但在 S1400 数控管螺纹车床实际运行过程中,常常存在刀架故障,降低了加工的质量。因此,本文针对 S1400 数控管螺纹车床刀架常见故障现象及排除进行了分析,并提出了合理的解决措施。

    关键词:S1400 数控管螺纹;车床刀架;常见故障现象;排除
  
    1 、S1400 数控管螺纹车床运行分析
  
    在上刀体旋转到所需要的刀位时,就能够检测到相应刀位信号线,霍尔元件电路发出刀位信号,当正转继电器松开,反转继电器处于吸合状态。此时,电机正转,在离合盘的作用下,离合销使得上刀体的反转,反靠销进到反靠盘槽中,在离合盘槽中,爬出离合销,完成了刀架的粗定位。在上刀体降低时,端齿啮合,完成了精定的动作,刀架处于锁紧状态,到了反转时间,反转继电器松开,直到电机停止。
 
     2 、 S1400 数控管螺纹车床刀架常见故障极其排除措施
  
     2.1  不执行换刀指令
  
     在 S1400 数控管螺纹车床工作过程中,经常受到诸多因素的影响,导致刀架存在一些故障,当车床存在故障时,必将影响机械加工的质量,其中,不执行换刀指令也是常见故障现象之一。不执行换刀指令故障的现象为当发出了换刀指令之后,刀架却没有换刀动作。在正常的条件下,当发出了换刀指令,通过 PLC 输出信号,在信号的作用下,使得交流接触器 KM4 线圈带电吸合,此时,刀架开始执行换刀指令。如果出现了无换刀动作,导致该故障出现的原因如下。

     第一,刀架内部机械卡死。在蜗杆的端部位置,转动蜗杆,如果顺时针的方向转不动,导致该故障的原因是机械卡死。在排除该故障时,要重点检查夹紧位置,判断反靠定位销是否反靠在盘槽内,如果在盘槽内,应当将螺旋连接销孔和反靠盘回转一个角度,重新进行 L方式的连接。在检查主轴螺母的情况,检查其是否被锁死,若螺母被锁死,必须重新进行调整,如果存在润滑
不良的状况,导致旋转件研死,针对这种情况,应该将其拆开,认真观察其实际状况,给予润滑处理。

    第二,刀架预紧力比较大。在用六角扳手旋转蜗杆端部时,当插入后不容易旋转,在用力的条件下能够转动,可是下次夹紧之后,仍然不能启动。产生该现象是由于刀架预紧力比较大,导致刀架未能启动。在排除该故障期间,可以对小刀架电机夹紧电流进行调节,能够排除该刀架故障,促进 S1400 数控管螺纹车床的稳定运行。

    第三,电源不通或者电机不转。当出现了这种故障现象时,需要对熔芯的完好性进行检查,电源的开关是否处于正常接通状态,以及开关的位置是否正确。此外,检查在三相电源的某处是否有松动,绕组是否对地短路,如果有了以上问题,均会导致电机的电流过大,造成保护电机的开关 QF8 跳闸。基于此,在对 S1400数控管螺纹车床刀架的电源不通或者电机不转故障进行排除时,必须查看 QF8 是否跳闸,并进一步检查跳闸的根本原因,从而确保电源不通或者电机不转的故障得到有效排除。第四,电机相序接反和电压过低、PLC 状态不稳定。当出现了电压过低的现象,应该用万能表对电压进行测量,检查电压值是否在规定的标准范围内,如果电压过低,应当更换保险,对开关的位置予以合理的调整,确保接通部位能够接触良好。当存在电机的相序接反的现象,需要检查其线路,继而有效排除相序变换的故障。当 PLC 的状态不稳定时,必须认真检查PLC 是否有信号输出,并且检查 PLC 的程序,从而保证 PLC 的状态更加稳定,实现对刀架故障的排除,也优化 S1400 数控管螺纹车床的性能,最终促进机械加工质量和精度的提高。
 
     2.2  手动换刀时存在刀架旋转不停故障
  
     在手动换刀的过程中,刀架的旋转处于不停的状态。当在正常情况下,需要按下手动换刀按钮,如果检索到下一个刀位期间,电机处于反转状态,并且达到锁紧的效果,进而顺利的完成了选刀的动作。在刀架旋转不停的情况下,表面刀位的信号未能正常发出,对于导致该故障而言,最为主要的原因是在发迅盘上,没有加上 +24V 的电源。另外,磁铁距离磁性开关的距离比较远,因而造成信号未能发出。当刀位的霍尔元件受到损坏,为了排除该故障,应当确定到底是哪个刀位导致刀架转不停,需要在系统上,输入相应的指令,使得刀位转动,利用万能表,测量该刀位信号触点是否存在电压的变化,如果没有电压变化,可以判断出刀位的霍尔元件受到损坏,为了排除该故障,应该及时更换霍尔元件或者是发迅盘。当刀位信号线处于断路状态时,会对系统造成一定的影响,因而未能检测刀位的信号,在排除该故障时,应当检测刀位信号和系统,判断两处连接处是否有断路情况,如果存在断路,必须进行正确的连接。当刀位霍尔元件和磁钢没有信号时,需要科学的调整磁钢磁性的方向,并且对霍尔元件和磁钢的位置进行调整,如果有必要可以更换霍尔元件。当系统的刀位信号存在接收电路问题时,当明确了刀位霍尔元件没有存在问题时,而且系统和刀位信号不具有连线问题,需更换主板,从而为排除 S1400 数控管螺纹车床刀架的常见故障奠定良好基础。
  
     2.3  刀架锁不紧的故障
  
     在换刀之后,常常出现刀架不能锁紧的故障,通过对故障进行分析,导致故障产生的原因有刀架反锁的时间不长。当产生该故障现象时,必须合理的调整刀架反锁的时间参数,将新刀架反锁的时间控制为 1.2 秒。发迅盘的位置没有对正。针对此故障现象要拆开刀架的顶盖,选装顶盖之后,及时的调整发迅盘的位置,确保刀架的霍尔元件能够与磁钢对准,最终使得刀架停留在正确的位置。
  
     当存在机械锁紧机构故障时,在排除该故障期间,要拆开刀架,对机械进行调整,检查定位销能否拆断。在排除刀架电机正反转接器接线不佳的情况下,必须及时检查机床的有关接线情况,如果接触不良,必须实施处理。用刀架锁紧信号关断了电机反转接触器,判断机床的有关控制程序是否正确,如果发现程序不正确,一定要调整。同时,不要用刀架锁紧信号对反转控制器进行控制。总之,当排除了刀架锁不紧的故障,从而为 S1400 数控管螺纹车床的高效运行发挥至关重要的作用。

     2.4  刀台换刀位过冲过大或者不到位
  
     在磁钢的圆周方向上,如果相对于霍尔元件过于太后或者靠前,在对刀台换刀位过冲过大或者不到位故障进行排除时,可以通过调整磁钢的位置,使其在圆周方向于霍尔元件位置。在机床动作控制程序当中,当反转开始,并且在刀架电机正转停止之间,如果插入较长延时,应该修改程序,在刀架电机正转停止与反转开始期间,删除开始延时。
  
     2.5  刀架旋转不停和刀架未能充分锁紧
  
     在工件加工时,当加工表面产生波纹故障现象时,在排除该故障过程中,采取适当延长锁紧时间的方法,若存在车刀固定不稳固,或者是刀杆过细,需要重新设置。此外,如果存在刀架旋转不停故障现象时,在程序当中,执行了换刀指令,刀架旋转不停止,导致该故障发生的原因是刀架发迅盘未能发出预选的刀位信号,和输入的刀位信号不相符,在排除该故障过程中,对磁钢和霍尔元件进行检查,通过调整磁钢与霍尔元件的相对位置,当刀架锁紧的情况下,霍尔元件在磁钢前,在磁钢宽度的三分之一位置。

     3 、 结语
  
     在机械加工过程中存在着一些故障,其中刀架故障是常见的故障之一,一旦出现了刀架故障,必将影响到加工的整体质量。数控技术将微处理作为基础,通过将大规模的集成电路为标志,继而形成的数控设备,对于 S1400 数控管螺纹车床而言,其在机械制造行业的应用,为促进行业的可持续发展创造了有利的条件。然而,S1400 数控管螺纹车床刀架存在着一些常见故障,对有序的加工产生了不良的影响,所以为了优化 S1400 数控管螺纹车床的性能,需要对刀架常见故障现象有深刻的认知,再采取有效的措施加以排除,从而为提高机械加工的精度打下坚实的基础。
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