为机床工具企业提供深度市场分析                     

用户名:   密码:         免费注册  |   申请VIP  |  

English  |   German  |   Japanese  |   添加收藏  |  
沈阳机床
车床

车床 铣床 钻床 数控系统 加工中心 锻压机床 刨插拉床 螺纹加工机床 齿轮加工机床
磨床 镗床 刀具 功能部件 配件附件 检验测量 机床电器 特种加工 机器人

车床

电工电力 工程机械 航空航天 汽车 模具
仪器仪表 通用机械 轨道交通 船舶

搜索
热门关键字:

数控机床

 | 数控车床 | 数控系统 | 滚齿机 | 数控铣床 | 铣刀 | 主轴 | 立式加工中心 | 机器人
您现在的位置:车床网> 技术前沿>基于伺服电机的C61100 车床数控化改造
基于伺服电机的C61100 车床数控化改造
2015-1-31  来源: 南通纺织职业技术学院  作者:丁锦宏





     摘要: 阐述了车床数控化改造的方案与工作原理。详细论述了C61100 车床的进给系统和电气系统的数控化改造过程。改造后的数控车床实现了自动加工,零件的加工质量稳定,加工工效大大提高,为企业进行数控化技术改造提供了途径。

   

     C61100 车床的回转直径为1 100 mm,两顶尖间距离为1 500 mm,主轴功率为22 kW,主要用于对较大回转体零件的大功率强力切削加工。虽然有切削自动走刀和自动快进、快退功能,但机床的对刀、尺寸的控制、主轴的控制等仍需要操作人员进行手动操作,非常吃力,在劳动力紧缺和自动化水平大大提高的今天,已经不太适应形势的发展。需要对该设备进行数控化改造的企业十分多。
   

     1 、数控化改造方案
   

     加工零件时,要求机床应完成的工作内容有: 能够控制主轴正反转,实现不同切削速度的变速; 刀具能实现纵向、横向的进给运动; 具有螺纹加工功能;可安装4 个刀具,并在转动刀架后夹紧。为此,主要从4 个方面进行改造 :
   

     ( 1) 进给系统
   

     纵向进给系统改造方案为: 拆除原机床的挂轮系统、进给箱、溜板箱、快速进退装置、丝杠、光杠和操作杆。以伺服电机作为驱动元件,安装减速箱、经同步带轮减速( 2 ∶ 1) 增大转矩后,由滚珠丝杠传动。
   

     横向进给系统改造方案为: 拆除原机床的普通丝杠、安装电机座,以伺服电机作为驱动元件,将滚珠丝杠与伺服电机直接联接,由滚珠丝杠传动。
   

     ( 2) 主传动系统
   

     原车床主轴速度的变化是通过复杂的液压系统手动操作进行的。考虑到加工过程中需要进行变速,手动操作变速需要机床停止运行,会直接影响加工效率,不利于发挥数控的效果。为此,在主轴上增加变频器,实现主轴自动无级变速。同时,安装编码器,向数控系统反馈主轴的实际转速,使机床具有螺蚊切削功能。
   

     ( 3) 自动换刀
   

     自动换刀功能是数控车床与普通车床的显著区别之一。为此,必须拆除原普通刀架,安装四工位电动刀架。
   

     ( 4) 数控系统
   

     数控系统在能满足实际所需功能的前提下,改造时有多种方案可供选择: ( 1) 采用国产品牌步进电机数控系统; ( 2) 采用国产品牌伺服电机数控系统;( 3) 采用国外品牌步进电机数控系统; ( 4) 采用国外品牌伺服电机数控系统。经对比分析国内外数控系统在性能、档次、价格等的不同后,C61100 车床的数控化改造采用第2 方案。确定选用国内知名品牌华兴WA-901XT 数控系统,配以伺服电机作为进给驱动的方案。
   

      2、 进给传动系统的改造
   

     纵向进给系统( Z 向) 以伺服电机作为驱动元件,通过同步带轮箱体安装在原走刀箱的位置,经一级同步带轮减速( 2. 5∶ 1) 后,由滚珠丝杠传动。滚珠丝杠螺母副通过托架安装在床鞍底部,滚珠丝杠两端分别支承在前端同步带轮箱体和尾部丝杠托架内。
   

     横向进给系统( X 向) 以伺服电机作为驱动元件,将原来的普通丝杠更换为滚珠丝杆,但需使滚珠丝杆的轴心线与原普通丝杠的轴心线相同,以便利用原丝杆前端轴承座。伺服电机通过电机座安装在床鞍的后端,经过联轴器与滚珠丝杆相联。
   

      3 、伺服电机的选择
   

     所选用的车床X 和Z 向伺服电机在转动惯量和转矩两方面需要进行计算,为了使系统的负载惯量达到较合理的匹配,折算到电机轴上的负载惯量Jr与电机本身的转动惯量Jm的比值,应控制在一定范围内,即0. 25≤Jr /Jm≤1 。
  

     在X、Z 两个方向的进给系统中,由于Z 轴的行程大,工作状况差,现对Z 轴进给系统进行转动惯量匹配计算。方法如下:
   
   
     ( 1) 折算到电机轴上的负载惯量Jr传动系统折算到电机轴上的总转动惯量

       

     式中: J1为小带轮传动惯量;J2为大带轮转动惯量;Js为滚珠丝杠惯量;Jw为负荷惯量。

      
      
     
    
     
     
     
   

     同理,横向伺服电机确定为110SM05030。
   

      4 、滚珠丝杠的选用及验算
   

     采用滚珠丝杠副具有高的传动精度、高的灵敏度及高的构件刚度,工作稳定、摩擦力小,并能清除传动间隙。
   

     滚珠丝杆的选用过程比较繁琐。从已知的设计条件( 如定位精度、移动速度、行程、负荷、支撑方式等) 选择适当的丝杆类别,经由参考公式一步步遵循选择程序,找出符合设计要求的滚珠丝杠规格 。
   

     在滚珠丝杠选用后,应该进行承载能力校验,包括滚珠丝杠螺母副屈服负荷Fc、临界转速nc、精度等方面的校验,最终确定滚珠丝杠的型号。此改造使用的X 方向的滚珠丝杠型号为FFZD4006-3-P4 /1140 × 925,Z 方向的滚珠丝杠型号为FFZD5010-3-P4 /2210 × 1840。现以X 轴为例,进行X 轴滚珠丝杠屈服负荷的校验。
   

     图 1 为C61100 车床X 向丝杠计算图。

     


       根据图1 得滚珠丝杠螺母副的最大受压长度L1 =926 mm。
   

        
   


      该机床工作台滚珠丝杠螺母副的最大轴向压缩载荷Fxmax = 3 660 N,小于其屈服负荷Fc的值,故满足要求。
   

      经计算,所选用的滚珠丝杠能满足各项效验要求。
   

       5 、主传动系统的改造
   


       ( 1) 主轴变频系统
   

       原机床主轴的速度通过手动换挡进行。为提高加工效率,充分发挥数控机床的特点,改造时,实现主轴自动无级变速,在主轴上增加了交流异步电动机变频调速系统。考虑到改造的经济性,仍使用机床原有的普通三相异步交流电动机拖动,由新增加的变频器进行控制。WA-31D 数控系统向变频器发出主轴速度模拟控制电压( DC0 ~ 10 V) 和正反转控制信号,从而控制主轴的转速和旋向。系统选用的变频器功率与主轴电机相同( 22 kW) 。
   

       ( 2) 主轴编码器的安装
   

      在主轴箱上安装主轴编码器,使机床具有螺蚊切削功能。改装时,需保证主轴编码器与主轴等速旋转。该C61100 车床主传动系统中,主轴与挂轮轴之间的转速正好为1∶ 1,拆除挂轮留出空间,安装主轴编码器,并通过一对传动比为1∶ 1 的同步齿形带与挂轮轴联接起来。工作时,数控系统接受主轴编码器的转速信号,控制进给电机准确地配合主轴的旋转而产生进给运动,从而进行螺纹切削。
   

      6 、刀架的改造
   

      选用四工位电动刀架LD4-6163。安装时,卸掉原机床小拖板和方刀架,将电动刀架置于中拖板上,下面垫一块与刀架等面积的垫板,以使刀架上安装40 × 40 的刀杆后,刀尖与主轴中心等高。转动轴承盖处的内六角螺孔,使刀架转动到约45°时,可以方便地装上固定螺钉,将刀架和垫板固定。当加工过程中需要换刀时,数控系统发出换刀控制指令,刀架电机正转,使刀架旋转,当到达预定刀位时,通过霍尔元件,向数控系统发出刀架到位信号,刀架电机反转,锁紧刀架后停止旋转。
   

      7 、数控系统电气接口
 
   
      WA-901XT 数控系统具有普及型数控应有的功能,如手轮、图形跟踪和模拟、模拟量输出、内置固定式PLC 等。WA-901XT 数控系统与控制单元有关的各部件的联接如图2 所示。
  

      ( 1) 紧急停机

  
      当数控系统运行出现紧急情况时应采取停机措施。在改造过程中,为确保急停功能的可靠性,在机床上增置一个紧急停机开关,接在系统XJ5 接口的P1 与P5 即可。
   

      ( 2) 参考点
   

     该数控系统在对刀后,能将对刀时刀尖的X、Z位置设为0,该位置即为机床参考点。并在断电后重新上电时,准确记忆该位置,保证数控系统加工的精度及可靠性。因而,可以省去用2 个行程开关作为机床各坐标轴参考点的检测器件,克服了使用行程开关寻找机床各坐标轴参考点可能产生的误差。
   

      ( 3) 坐标轴的限位
   

     为了保护机床的安全运行,在机床纵横坐标的两个极限位,各设一个行程开关和机械撞块。将各行程开关的信号线接到数控系统上,即可实现对各坐标轴的运动限位。设计时,使用限位行程开关的常闭触点,当限位开关没有被压下时,系统接收到该信号为“1”; 当限位开关被压下时,系统接收到该信号为“0”。这种接法消除了因线路开路而产生限位失灵现象,提高了限位电路的可靠性。

  

      

      图2 数控系统连接简图
 
   

       8、 结束语
  

      C61100 普通车床改造后,定位准确、可靠,操作简便,实现了自动加工,稳定了零件的加工质量,大大提高了加工工效。同时,可方便地加工多种异形件,增强了其适用性。改造后保留了原机床的基本结构,节约资金,缩短生产周期,为同类机床的改造提供了参考。



    投稿箱:
        如果您有机床行业、企业相关新闻稿件发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部, 邮箱:skjcsc@vip.sina.com